在學習實踐科學發(fā)展觀活動中,山東豐源煤電股份有限公司以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心,以“減量化、再利用、資源化”為公司的發(fā)展方向,下大力氣抓節(jié)能減排降耗,“四重奏”奏響工業(yè)節(jié)能進行曲。
“四降”奏響節(jié)能曲
一是減排降耗。大力發(fā)展循環(huán)經濟,緊緊遵循減排方針,先后投資建設了兩座9MW低溫余熱發(fā)電項目和實施回轉窯筒體余熱利用工程。目前,沃豐公司的余熱發(fā)電項目已運行發(fā)電,申豐公司的余熱發(fā)電項目已進入設備安裝期,即將進入調試階段。其中,利用窯筒體的輻射熱量置換成熱水,取代傳統(tǒng)燃煤鍋爐,滿足了職工洗浴和中控樓冬季供暖的需求,年可節(jié)煤近600余噸。二是技改降耗。積極吸取國內國際同行業(yè)先進的節(jié)能技術及經驗,以技改為突破口,大力實施各項技術創(chuàng)新。今年上半年,公司先后進行了生料磨噴水環(huán)壓風板和磨內倒風裝置、砂巖皮帶機輸送系統(tǒng)、預熱器分解爐鵝頸管以及窯尾排風機等6個方面的技改,使系統(tǒng)運行更趨節(jié)能化,提高了設備運轉率,確保生產能耗指標顯著下降,經濟效益顯著提高。三是提質降耗。依托先進的質檢設備,不斷優(yōu)化工藝流程,吸取同行業(yè)的寶貴經驗,先后實施了變選粉機回灰下料溜子為管道除鐵器、水泥助磨、礦粉技改等提質工程,進一步提高了出磨水泥的質量和水泥磨機的臺時產量,降低了設備的能耗。四是節(jié)電降耗。從降低電耗入手,先后實施了低壓電容補償、優(yōu)化窯頭一次風機變頻參數降低電流、原料入庫系統(tǒng)和中央板鏈提升機下料口改造工程,有效地降低了設備電耗,減少了電網功率損耗,每年可為公司節(jié)約電費開支200多萬元,增加了公司的經濟效益。同時,每年還可獲得當地供電部門的節(jié)電獎,真正實現(xiàn)社會、企業(yè)效益雙豐收。
“四體系”奏響創(chuàng)新曲
一是堅持理念創(chuàng)新統(tǒng)領公司發(fā)展。堅持以科學發(fā)展觀為指導,各部門管理人員進一步解放思想,轉變思路,充分利用新技術、新工藝、新設備,努力開辟節(jié)能降耗的新途徑,切實搞好公司的資源綜合利用和節(jié)能減排,實現(xiàn)清潔生產;采取各種有效措施和手段教育公司員工轉變觀念,樹立節(jié)約意識,以期實現(xiàn)資源利用的多元化、循環(huán)化、最大化,為集團發(fā)展循環(huán)經濟、帶動整個企業(yè)的技術進步和節(jié)能減排工作奠定堅實基礎。二是堅持管理創(chuàng)新實現(xiàn)經濟效益新突破。按照落實科學發(fā)展觀的要求,創(chuàng)新管理程序,實行一對一負責制,提高管理效率。在用人、用工制度上大膽改革,勇于創(chuàng)新,建立能者上、平者讓、庸者下的競爭機制,實行以崗定薪、崗變薪變的分配機制,并創(chuàng)新安全、產量、質量、能耗四項合一的整體考核模式,實行全員績效考核,量化指標、分配到人。堅持責、權、利相結合和“效率優(yōu)先”的原則,達到獎勤懲懶、獎優(yōu)罰劣的目的,進一步提高員工的積極性和創(chuàng)造性,努力實現(xiàn)公司經濟效益新突破。三是堅持服務創(chuàng)新樹立公司新形象。實施營銷服務新理念,在服務態(tài)度、服務質量、服務水平上不斷改進,不斷完善,不斷提高,不斷創(chuàng)新,追求服務永無止境;同時減化辦事程序,提高辦事效率,實行客戶定期評議制、首問負責制、末位淘汰制,努力實現(xiàn)服務質量“零差錯”,服務對象“零投訴”,不斷創(chuàng)新服務方式和服務內容,不斷提升整體優(yōu)質服務水平,以專業(yè)的服務精神和主動嚴謹的服務意識為客戶服務,樹立集團新形象。四是堅持產品創(chuàng)新提高品牌知名度。以市場需求為導向,積極進行產品創(chuàng)新,在傳統(tǒng)PC32.5和 PO42.5水泥的基礎上,調整產品結構,逐步向PO52.5、緩凝水泥等產品領域延伸,進一步服務市場,滿足市場的需求。同時嚴抓產品質量關,實施源頭石灰石質量管理--進廠原燃材料質量管理--優(yōu)化流程環(huán)節(jié)管理--生產全過程質量管理--出廠產品檢驗管理的一體化管控體系,進一步提高了公司的質量管理水平,增強了公司產品的質量競爭力,提高“豐源”水泥品牌知名度。
“四改造”奏響技術曲
一是對功率在30kw以上電機進行調速變頻改造。改造了以前因功率因數偏低,在瞬間開啟或正常運轉中出現(xiàn)電壓升高、電流不穩(wěn)的現(xiàn)象,降低了線路無功消耗,提高了設備輸出能力,提高了功率因數,由原來的0.8左右提高到0.9以上,年累計可節(jié)電400萬度,折合資金200萬元,同時對電網起到了較好的保護作用。二是對窯體外部保溫實施改造。該集團在窯體高溫帶進行了外部保溫技術改造,在原窯體外部用保溫棉、水泥、水渣混合物為填充物進行了20多公分厚的外部保溫,使窯體外部散熱損失明顯降低,有效提高了窯內煅燒溫度,據統(tǒng)計,保溫后與保溫前同季相比噸熟料可節(jié)煤16.5kg,按開6臺窯計算,年可節(jié)煤約 7000噸,有效降低了煤耗。三是改造利用料封收塵余熱設施。承豐公司7#8#窯料封收塵通過收塵管道與破碎系統(tǒng)共用一臺大布袋除塵器,增加除塵器內的溫度,使其長期在高溫下工作,增加了對大布袋的氧化程度,縮短了大布袋的使用壽命,通過在兩個收塵管道外側焊接筒式水箱,利用收塵余熱加熱循環(huán)水供職工洗澡,不僅降低了除塵器內的溫度延長了大布袋的使用壽命,也方便了職工洗浴,贏得職工贊譽。四是對下水渣系統(tǒng)實施改造。為有效改善水泥的質量技術要求,滿足用戶需要,改造以前共用6個水渣斗、6臺功率為2.2kw的滾筒電機為使用3個水渣斗、配套設備功率為3kw的計量減速皮帶秤,通過在刮板機和提升機的入口處焊接下料管,不僅保證了水渣入庫的均勻、穩(wěn)定,而且還減少了3名工人,降低了勞動強度,在節(jié)電上按每臺電機工作18小時計算,每日可節(jié)電75.6度,年可節(jié)電費約1.4萬元。
“四步棋”奏響管理曲
一是下好“目標棋”。針對當前經濟形勢下出現(xiàn)的新情況新問題,不斷強化員工業(yè)務技能的鉆研,引導干部職工認清節(jié)能減排不是一朝一夕的工程,而是公司的持久戰(zhàn),要樹立必勝信心,為公司“控成本,增效益,抓質量,保安全,促生產”服好務。二是下好“績效考核棋”。緊緊圍繞公司的生產經營目標,逐項考核,分解指標考核,真正達到績效的目的。三是下好“獎懲棋”。公司設立節(jié)能先進單位、成本節(jié)約獎和先進節(jié)能個人獎,對為公司節(jié)能降耗做出貢獻的單位、個人給予獎勵,激發(fā)了員工的積極性和創(chuàng)造性。四是下好“宣傳棋”。充分利用公司簡報、網站、宣傳欄、標語、班會等宣傳手段,提高員工的節(jié)能意識,教育引導干部職工積極行動起來,為企業(yè)節(jié)能降耗獻計獻策做貢獻。
來源:中國煤炭網
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